化產(chǎn)車間冷鼓工段至粗苯工段的清水管道是由碳鋼材質(zhì)的219mm管道制作而成。在長期的使用過程中因介質(zhì)腐蝕,管道出現(xiàn)了多個位置穿孔泄漏,初期修補采用夾板抱箍堵漏的臨時處理方式,隨著腐蝕穿孔位置越來越多,臨時堵漏的方式已不能滿足生產(chǎn)的需求。因這根管道涉及冷鼓風機板式換熱器、煉焦車間搗固站、煙氣脫硫風機、發(fā)電車間的循環(huán)冷卻等多個工段重要設(shè)備的用水,故而不能停泵停水施工,只能帶壓開孔。又因匯源煤氣無帶壓開孔工具,只能外請專業(yè)單位完成帶壓開孔和堵管的施工,經(jīng)詢價此項業(yè)務(wù)所需費用要十幾萬元。
為節(jié)約資金,降低成本,匯源煤氣經(jīng)研究討論決定用停泵釋壓換管替代帶壓開孔換管。通過化產(chǎn)車間、煉焦車間、發(fā)電車間多次停泵監(jiān)測數(shù)據(jù)試驗、對突發(fā)情況進行模擬,基本確定停開清水泵,采用輔助措施補水來確保生產(chǎn)正常運行的最大可能時間為3小時。經(jīng)過周密部署,匯源煤氣生產(chǎn)部配合維保車間制定了詳細的施工方案,并事先完成管道的預(yù)制。施工當天,分7個小組同時進行施工,公司總經(jīng)理、安環(huán)副總、安環(huán)部長、大生產(chǎn)部部長等領(lǐng)導(dǎo)均到現(xiàn)場進行監(jiān)護、指導(dǎo)、服務(wù),在大家的共同努力下,僅用了兩個半小時就完成了清水管的更換,用實際行動踐行了降本增效。(辛冬雪 肖偉強)